FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA INGENIERIA INDUSTRIAL CURSO:
TEMA:
SIMULACION DE SISTEMAS
PROCESO DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD
DOCENTE: CARLOS ORTEGA MUÑOZ
ALUMNOS:
LIMA – PERÚ
INDICE
CAPITULO 1 1.1 INFORMACION HISTORICA: Es una empresa dedicada a producir prendas de primera calidad. Nuestro negocio es la producción y venta de corte empaquetado completo y prendas de tejidos de punto cosidas hechas con algodón peruano y mezclas, con destino a los mercados de exportación. En TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING contamos con un moderno complejo industrial equipada con maquinarias de última generación, con personal altamente calificado que nos permiten asegurar la entrega oportuna de nuestros productos a precios competitivos, factores claves del éxito. TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC: 20544262751 Razón Social: TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING S.A.C. TIPO EMPRESA: Sociedad Anónima Cerrada. CONDICIÓN: Activo Fecha Inicio Actividades: 01 / Agosto / 2011 CIIU: 17290 DIRECCIÓN LEGAL: Av. Mariscal Eloy Ureta Nro. 471 Urbanización: El Pino (entre Arriola y Mariscal Nieto).
1.2 VISION.
Ser la empresa peruana líder en la industria textil, tanto en la fabricación como en la comercialización de prendas de vestir para el mercado local y el extranjero. Empresa reconocida en el mercado nacional e internacional por su calidad, buen servicio y atención personalizada a nuestros clientes. 1.3 MISION. Somos una organización comprometida con la satisfacción de gustos muy exigentes, en el sector de prendas de vestir. Nuestro fin es satisfacer a nuestro público consumidor, mediante un producto diseñado a su medida y gusto personal. 1.4 OBJETIVO. Contribuir al proceso de mejora de productividad de la línea de polos cuello V de la empresa TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING S.A.C.
CAPITULO 2:
2.1 ALCENCE DEL PROYECTO DE SIMULACION: El proceso de confesión comienza con la recepción de los rollos de tela. Estos reciben en el primer piso de la compañía TEXTIL PREMIUM MANUFACTURING sociedad anónima cerrada. Una vez se ha recibido la tela estos son llevados al 3 piso. Una vez los rollos de telas se encuentran en la bodega del 3 piso estos son clasificados por colores. Seguidamente son almacenados en las estanterías del mismo piso. Según pedidos de clientes. el coordinador tiene en cuenta la capacidad de producción de la empresa y los tiempos promedios de la entrega, con el fin de decidir que se va producir diariamente. Estos datos están basado a la información del departamento de corte, quien diariamente tiene la labor de solicitar el debido suministro de rollos de tela tubular al comienzo de cada turno. La tela se encuentra almacenada en 3 piso y las mesas de corteen el segundo piso, es por esto que un colaborador es el encargado de retirarla tela de los estándares y bajarlo al 2 piso a la mesa de corte. A continuación, se explicará por medio de una tabla de proceso de conformación del polo cuello v Operación
Maquina /operario
Descripción
Recepción de corte de Operario piezas
Recibir cortes de pieza en estante.
Preparación del cuello
Maquina recta
El cuello pasa de hacer tira plana a una tira tubular.
Fijar cuello
Maquina recta
Fijar en la pieza delantero para que no mueva.
Unir hombro
Maquina remalle
Se realiza la conformación de los 2 hombros tubulares.
Pegar de cuello
Maquina remalle
Se pega el cuello a la parte posterior y a la parte frontal del polo v
Pegar tapete o cinta de Maquina recta escote
Pegar una cinta en escote y hombros para su acabado.
Pegar manga
Maquina remalle
Se une las 2 mangas al polo v
Cerrar lados
Maquina remalle
La unión del costado de la pieza delantera y pieza espalda
Dobladillo de la manga Maquina remalle basta
Se le da el acabado en la basta de la manga
Dobladillo basta faldón
Maquina recta
Se realiza el dobladillo de la parte inferior de la camiseta.
Revisar hilos
Maquina recta
Limpieza de costuras
Operario
Verificar el acabado final del polo v
Limpieza de adictivos inspección
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFECION DE POLO CUELLO V RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
CORTE
EMSAMBLE
INICIO PROCESO DE CONFECION
EXTERDER SOBLE MESA DE CORTE . UNA SOBRE OTRA LAS CAPASDE TELA CORTADOS
UNION DE HOMBROS
REPCECION DE ROLLOS Y TELAS
POSSIONAMIENTO DE LOS MOLDE DE POLOS POR TALLA SOBRE LOS ROLLOS
PEGADO DE CUELLO
CALIDAD
EMPACADO
VERIFICACION DEL ACABADO DE POLO CUELLO V
PREPARACION DEL CUELLO
EMPACADO
ALMACEN
ALMACENAMIENTO POR COLOR Y TALLA
SI
LA CAMISETA CUMPLE CON LAS NORMA CLASIFICACION DE ROLLOS POR COLORES Y TAMAÑOS
FIN DE PROCESO DE PRODUCION
NO
CORTE DE LA TELA SEGUN EL MOLDE PEGADO DE MANGA
NO ALMACENAMIENTO TIPO DE PARTES
EL POLO SE PUEDE REPROCESAR
DOBLADILLO DE MAGAS
SI
CERRADO DE COSTADO
PEGADO DE LAS MANGAS
REPRCCESO DEL POLO EN V
EMPAQUE DESPERDICIOS
2.2 CARACTERISTICA DE LOS DATOS PARA EL ANALISIS: En la empresa textiles Premium Manufacturing sociedad anónima cerrada que vamos analizar los procesos de producción, en el área de costura de producción, lo cual identificaremos como aumentar la productividad en área de costura con la ayuda del programa de simulación promodel la problemática de las maquinas del proceso de producción y el personal para incrementar la producción de línea de confesión de polos cuello v .Aumentando el personal y máquina de producción dando así más productividad y mejorar los tiempos de entrega dando así las mejoras necesarias para una nueva implementación. CAPITULO 3 1.
Variable: Recepción de corte de piezas.
Es el proceso donde se organiza la recepción de las piezas y se asigna la orden de producción para los cortes de tela. Finalmente se distribuye los cortes (piezas de la prenda) llega a un stand para que el operario abastezca en siguiente proceso. El stand tiene capacidad para 600 prendas.
2.
Variable: preparación cuello ingresa a máquina 1
Es el proceso donde se toma cada cuello y se dobla a la mitad, se unen los extremos para realizar la costura recta y formar un cuello en “V”. Este proceso expresado Wait N(0.652, 0,0822) min.
3.
Variable: fijar cuello a pieza delantero ingresa a máquina 2
Es el proceso donde se toma cada cuello y los cuerpos delanteros se toman los cuellos e Inmediatamente la operaria toma el cuerpo delantero y se cose en “V” del cuello y se dobla a la mitad, se unen los extremos para realizar la costura recta y formar un cuello en “V”. El proceso expresado Wait N(0.524, 0.0494) min.
4.
Variable: unir hombros ingresa a máquina 3
Es el proceso de unión de piezas de los hombros de la parte delantero y espalda del polo. El proceso expresado Wait N(0.531, 0.0696) min.
5.
Variable: pegar cuello V ingreso a máquina 4
Es el proceso de ensamble donde se procede unir el cuello con la parte delantero y espalda del polo. El proceso expresado Wait N(1.04, 0.0385) min.
6.
Variable: pegar cinta tapete ingreso a máquina 5
Es el proceso de tapeteado en la superior del cuello formando una cinta de hombro a hombro. El proceso expresado Wait N(1.48, 0.0362) min.
7.
Variable: pegado de mangas ingreso a máquina 6
Es el proceso donde se realiza el ensamblado de las mangas con el polo. Inicia con la unión desde el encintado de hombros del polo con la parte del dobladillo de la manga. El proceso expresado Wait N(1.3, 0.00669) min.
8.
Variable: cerrar lados ingreso a máquina 7
Es el proceso de cierre de unión de los dos lados de piezas delantero y espalda del polo. El proceso expresado Wait N(1.22, 0.0407) min.
9.
Variable: dobladillo de manga ingreso a máquina 8
Es el proceso después de pegar las mangas se realiza el dobladillo de ambas mangas, a la parte interna para coser verificando el empate de la manga del polo.
El proceso expresado Wait N(1.14, 0.0348) min
10.
Variable: dobladillo de faldón ingreso a máquina 9
Es el proceso de dobladillo de faldón del polo, a la parte interna para coser verificando el empate de la prenda (polo). El proceso expresado Wait N(1.07, 0.0259) min
11.
Variable: corte de hilos
Es el proceso de verificación de cortes de hilos correctamente en la prenda. El proceso expresado Wait N(0.758, 0.157) min.
12.
Variable: inspección de la prenda.
Es el proceso de inspección del acabado de la prenda. Se procede a la verificación de cada prenda revisando que las costuras no estén rota ni manchadas. Luego se coloca un sticker adhesivo, identificando la inspección de la prenda. El proceso expresado Wait N(1.85, 0.135) min.
Capítulo 4 Modelo orientado a los eventos del sistema EVENTO CONDICION Arribo llegada tela cortada.
ACCIONES
de Este evento se da el inicio a El área de almacén verifica las tallas todo el proceso de simulación. de las telas en el área de recepción.
Inicia el proceso de Para que este evento ocurra, el El personal toma cada cuello preparación de personal recibe los cuellos que doblado a la mitad, une los cuello. traen del área del almacén. extremos y coloca el cuello a la máquina para realizar la costura en diagonal forma V. Finaliza el proceso de El proceso culmina cuando el El proceso de preparación culmina preparación de personal termina de unir los cuando el operario deja el cuello a cuello. extremos. un costado de la mesa. El tiempo promedio de operación es 0.652 Min. Inicia el proceso de Para que este evento ocurra se fijar cuello. recibe el cuerpo que traen de almacén y se toma los cuellos de la mesa de preparación. Finaliza el proceso de Termina cuando el personal fijar el cuello. verifica la forma y ubicación de V en la parte delantera del cuerpo.
esta
El personal toma el cuerpo del polo y cose la V del cuello.
El personal retira la prenda de la máquina y coloca a un costado de la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 0.524 Min.
Inicia el proceso de Para realizar este evento el El personal se encarga de unir las unir hombros. personal toma la prenda de la puntas de un lado del hombro y se mesa fijación de cuello. une con una costura en línea recta, . se realiza el mismo procedimiento para el segundo hombro. Finaliza el proceso de Termina cuando el personal El personal al finalizar coloca la unir hombros. une los dos hombros. prenda en la mesa.
Inicia el proceso de Para realizar este evento el pegar cuellos. personal coge de la mesa el cuerpo Finaliza el proceso de Termina cuando el personal pegar cuellos. verifica la prenda que todo lo que se hizo este bien.
El tiempo promedio de esta operación es 0.531 Min. Luego estirándolo cose en todo su entorno fijando el cuello en la parte anterior y posterior. Ubicando el cuerpo del polo en la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 1.04 Min.
Inicia el proceso de El personal recibe las pegar tapete o marquillas de trazabilidad y los encintado de sesgos de encintar. hombros.
Toma el cuerpo de la mesa y lo introduce en el codo de la máquina, toma el extremo del hombro derecho y con ayuda de la cerradora de codo cose el sesgo sobre las costuras interiores ubicados en la unión de los hombros y la unión de cuello ubicado en la parte posterior del cuerpo. Finaliza el proceso de Termina cuando el personal Colocando al costado de la mesa. pegar tapete o verifica su trabajo. El tiempo promedio de esta encintado de operación es 1.48 Min. hombros. Inicia el proceso de El personal recibe las mangas pegar mangas. del personal de almacén y toma el cuerpo de la mesa de encintado. Finaliza el proceso de Culmina pegando o realizando pegar mangas. la costura de mangas.
Procede a realizar la costura de la primera manga sobre la sisa y se realiza el mismo procedimiento para la otra manga. Coloca el polo en la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 1.3 Min.
Inicia el proceso de El personal toma el cuerpo de cerrado de lados. la mesa de pegado de maga. Se trabaja con dos personales. Finaliza el proceso de Verifica la costura. cerrado de lados.
Cierra los lados cosiendo en línea recta. Deja el cuerpo al costado de la mesa.
Inicia el proceso de doblado de mangas. Finaliza el proceso de doblado de mangas.
Inicia el proceso de doblado de bajo faldón. Finaliza el proceso de doblado de bajo faldón.
El tiempo promedio de esta operación es 1.22 Min. Para realizar este proceso tiene El personal toma la manga realiza el que estar dos personales, dobladillo en la máquina. toman el cuerpo de la mesa. Culmina con el dobladillo. Procede a colocar la prenda sobre la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 1.14 Min. Para realizar este Cose el dobladillo del polo. procedimiento se contó con dos personales, toman la prenda de la mesa. Verifica el empate. Dejando el polo sobre la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 1.07 Min.
Inicia el proceso de El personal recoge el polo de la corte de hilos. mesa de doblado de bajo faldón. Finaliza el proceso de Se verifica si quedan hebras. corte de hilos.
Se revisa el dobladillo de bajo faldón y se voltea el polo para cortar las hebras sobrantes. Se procede a dejar el polo sobre la mesa. El tiempo promedio de esta operación es 0.758 Min. Inicia el proceso de Se toma el polo de la mesa. Se verifica los polos y las costuras de Inspección. las operaciones anteriores, además que no esté rota ni manchada. Finaliza el proceso de Se culmina colocando un Se deja la prenda en la mesa. inspección. stickers de revisado. El tiempo promedio de esta operación es 1.85 Min. Fuente: Elaboración Propia
Capítulo 5 Modelo orientado al proceso del sistema Medida planteada Tiempo de espera (tiempo que las prendas tienen un registro en el sistema).
Propuesta de calculo Se propone realizar este cálculo midiendo el tiempo transcurrido desde la recepción hasta entrega de los polos solicitados. La unidad de medida para este estudio será en minutos.
Condiciones iniciales y finales Consideraremos para el estudio la cantidad de recursos que se disponen, tanto humanos como materiales para el normal desarrollo del proceso productivo de polos. Entidades y Procesos. Muestra las siguientes descripciones:
Entidades
Proceso
Polo T- Schirt
Proceso de preparación de cuello. Proceso de fijar cuello. Proceso de unir hombros. Proceso de pegar cuellos. Proceso de pegar tapete o encintado de hombros. Proceso de pegar mangas. Proceso de cerrado de lados. Proceso de doblado de mangas. Proceso de doblado de bajo faldón. Proceso de corte de hilos. Proceso de Inspección.
CAPITULO 6 6.1 Modelamiento del sistema empleando el Software ProModel Para el modelamiento de simulación ha sido creado mediante el empleo de software ProModel 2016 haciendo el uso de todo lo aprendido en la clase se designó las entidades siguientes de acuerdo a la planta de producción de la empresa. Lo primero se tomó los tiempos de cada operación con cronometro y los tiempos son estos
OPERACIÓN
MAQ. TIEMPO TOMADOS CON CRONOMETRO
PRERACION DE CUELLO
CR
0.56 0.75 0.62 0.65 0.58 0.65 0.59 0.71 0.65 0.55 0.85 0.66
FIJAR CUELLO A DELANTERO
CR
0.55 0.58 0.56 0.48 0.46 0.51 0.50 0.58 0.60 0.54 0.49 0.44
UNIR HOMBROS
RM
0.45 0.55 0.49 0.51 0.56 0.53 0.59 0.55 0.51 0.49 0.43 0.71
PEGAR CUELLO V
RM
1.00 0.99 1.05 1.09 1.02 0.98 1.05 1.09 1.00 1.03 1.06 1.09
PEGAR CINTA TAPE ESCOTE
REC
1.51 1.48 1.39 1.44 1.51 1.45 1.49 1.5
PEGAR MANGAS
RM
1.25 1.3
CERRAR LADOS+ I/E
RM
1.25 1.19 1.26 1.24 1.18 1.19 1.23 1.27 1.15 1.19 1.24 1.29
DOBLADILLO MANGA
BAST
1.1
DOBLADILLO FALDON PDA
BAST
1.06 1.1
CORTAHILO (LIMP.HILOS)
MAN
0.56 0.75 0.85 1.0
INSPECCION
INSP
2.01 1.85 1.75 1.88 1.89 1.99 1.76 1.85 1.54 2.08 1.79 1.81
1.51 1.52 1.5
1.48
1.26 1.21 1.24 1.26 1.28 1.27 1.29 1.35 1.4
1.45
1.16 1.11 1.11 1.16 1.1 1.05 1.09 1.02 1.1
1.2
1.18 1.15 1.17 1.13 1.09
1.05 1.09 1.06 1.03 1.06 1.09
0.99 0.55 0.66 0.85 0.75 0.68 0.55 0.91
De los cuales cada tiempo es analizado e ingresado a STAT FIT.
Al ingresar todos los datos el STAT FIT se obtenido el siguiente resultado. OPERACIÓN
BLOQUE
LOGICA PARA PROMODEL
PREPARACION DE CUELLO
CUELLO
Wait N(0.652, 0,0822) min
FIJAR CUELLO A DELANTERO
CUELLO
Wait N(0.524, 0.0494) min
UNIR HOMBROS
ENSAMBLE
Wait N(0.531, 0.0696) min
PEGAR CUELLO V
ENSAMBLE
Wait N(1.04, 0.0385) min
PEGAR CINTA TAPE ESCOTE
ENSAMBLE
Wait N(1.48, 0.0362) min
PEGAR MANGAS
ENSAMBLE
Wait N(1.3, 0.00669) min
CERRAR LADOS+ I/E
ENSAMBLE
Wait N(1.22, 0.0407) min
DOBLADILLO MANGA
ENSAMBLE
Wait N(1.14, 0.0348) min
DOBLADILLO FALDON PDA
ENSAMBLE
Wait N(1.07, 0.0259) min
CORTAHILO (LIMP.HILOS)
ENSAMBLE
Wait N(0.758, 0.157) min
INSPECCION
ENSAMBLE
Wait N(1.85, 0.135) min
Obtenido la información las entidades y las locaciones se procede a desarrollar en ProModel. 1.- Ubicar las locaciones:
recepción de corte de piezas preparación de cuello fijar cuello a delantero unir hombros pegar cuello “V” pegar cinta tape escote pegar mangas cerrar lados+ i/e dobladillo manga dobladillo faldón PDA corta hilo (limpiar hilos) inspección
2.- Ubicar las entidades. Polo T-SHIRT cuello v
3.- Colocar arribos
4.- Procesamiento.
5.- Layout
CAPITULO 7 7.1.- Escenarios de diseño experimental Escenario 1
Los resultados que arrojaron el sistema son los siguientes:
Resumen del proceso:
Resumen de salida de prenda y tiempos promedio tiempo programado en 480 minutos PERIODO 1, REPLICAS 1 Escenario
Nombre Total Salidas
Cantidad Tiempo En actual En Sistema Sistema Promedio (Min)
Tiempo En Tiempo de Operación Bloqueo Promedio Promedio (Min) (Min)
Baseline
T SHIRT 255 POLO
346
11,557
245,279
233,722
Resumen de por operación. Tiempo de programación es de 480 minutos y tenemos lo siguiente resultado. Nombre
Total, Tiempo Por Contenido Entradas entrada Promedio Promedio (Min)
Contenido Contenido Máximo Actual
% Utilización
ESTAN DE LLEGADA
601
348,150
435,913
600
274
72,65
PREPARACIO CUEELLO
327
1,468
1,000
1
1
100,00
FIJAR CUELLO
326
1,470
0,998
1
1
99,83
UNIR HOMBRO
325
1,473
0,997
1
1
99,73
PEGAR CUELLO
324
1,477
0,997
1
1
99,68
PEGAR TAPETE CINTA
323
1,478
0,995
1
1
99,47
PEGG MANGA
322
1,301
0,872
1
0
87,24
CERRADO LADOS
322
1,218
0,817
1
1
81,69
DOBLAD. MANGA
321
1,137
0,760
1
1
76,01
DOBLAD. BAJO FALDON
320
1,067
0,711
1
1
71,13
CORTE DE HILOS
319
0,763
0,507
1
0
50,68
MESA
319
46,278
30,756
63
63
6,15
INSPECCION
256
1,839
0,981
1
1
98,08
Las operaciones su capacidad individual. Nombre
% Operación
% Inactivo
% Bloqueado
PREPARACIO CUEELLO
44,25%
0,00%
55,75%
FIJAR CUELLO
35,63%
0,17%
64,20%
UNIR HOMBRO
35,75%
0,26%
63,99%
PEGAR CUELLO
70,27%
0,32%
29,41%
PEGAR TAPETE CINTA
99,47%
0,53%
0,00%
PEGG MANGA
87,25%
12,76%
0,00%
CERRADO LADOS
81,69%
18,31%
0,00%
DOBLAD. MANGA
76,01%
23,99%
0,00%
DOBLAD. BAJO FALDON
71,13%
28,87%
0,00%
CORTE DE HILOS
50,68%
49,32%
0,00%
INSPECCION
98,08%
1,92%
0,00%
Nombre
% Vacío
% Parte Ocupada
% Lleno
ESTAN DE LLEGADA
0,00% 99,89%
0,11%
MESA
3,03% 96,97%
0,00%
7.2.- Modificaciones necesarias al modelo. Escenario 2 Se realizó el segundo escenario con en parte operativa aumentado la capacidad.
Los resultados que arrojaron el sistema son los siguientes:
Resultado de segundo escenario por operación.
Resumen de salida de prenda y tiempos promedio tiempo programado en 480 minutos
PERIODO 1, REPLICAS 1 Escenario
Nombre Total Salidas
Cantidad Tiempo En actual En Sistema Sistema Promedio (Min)
Tiempo En Tiempo de Operación Bloqueo Promedio Promedio (Min) (Min)
Baseline
T SHIRT 507 POLO
93
11,557
245,69
234.13
Resumen de por operación. Tiempo de programación es de 480 minutos y tenemos lo siguiente resultado.
Nombre
Tiempo Por Total, Contenido entrada Promedio Entradas Promedio (Min)
Contenido % Utilización Máximo
ESTAN DE LLEGADA
601
227,49
284,8
600
47%
PREPARACIO CUEELLO
601
0,764
0,956
1
96%
FIJAR CUELLO
601
0,7469
0,935
1
94%
UNIR HOMBRO
601
0,755
0,945
1
95%
PEGAR CUELLO
601
1,507
0,944
2
95%
PEGAR TAPETE CINTA
601
1,532
0,959
2
96%
PEGAR MANGA
601
1,4
0,88
2
88%
CERRADO LADOS
601
1,41
0,884
2
88%
DOBLAD. MANGA
601
1,45
0,9
2
91%
DOBLAD. BAJO FALDON
601
1,49
0,933
2
93%
CORTE DE HILOS
601
0,75
0,95
1
95%
MESA
601
41,4
51,9
105
10%
INSPECCION
509
1,844
0,978
2
98%
Las operaciones su capacidad individual. Nombre
% Operación
% Inactivo
% Bloqueado
PREPARACIO CUEELLO
81,61%
4,30%
14,09%
FIJAR CUELLO
65,70%
6,47%
27,80%
UNIR HOMBRO
66,58%
4,63%
28,79%
PEGAR CUELLO
65,00%
4,76%
30,23%
PEGAR TAPETE CINTA
92,66%
4,08%
3,26%
PEGG MANGA
81,38%
10,65%
7,97%
CERRADO LADOS
76,28%
9,30%
14,42%
DOBLAD. MANGA
71,30%
6,62%
22,09%
DOBLAD. BAJO FALDON
66,94%
4,79%
28,27%
CORTE DE HILOS
95,10%
4,82%
0,00%
INSPECCION
97,90%
2,09%
0,00%
Nombre
% Vacío
% Parte Ocupada % Lleno
ESTAN DE LLEGADA
4,45%
54,43%
0,11%
MESA
2,57%
97,42%
0,00%
Simulación y análisis de escenarios mediante Para simulación se tomó en cuenta 8 horas de trabajo, esta simulación se hiso para saber que capacidad de productividad tiene a la empresa. Para aumentar la productividad se aumentó operarios más las máquinas y el resultado es positivo. TOTAL, SALIDA
CANTIDAD EN SISTEMA
ESCENARIO1
255
345
ESCENARIO2
507
93
GRAFICO DE PRODUCCION 600
507
500 345
400
300
255
200
93
100 0
ESCENARIO1
ESCENARIO2
TOTAL SALIDA
255
507
Q. EN SISTEMA
345
93
TOTAL SALIDA
Q. EN SISTEMA
El resultado fue positivo, aumento la producción al 50% dentro de 8 horas de trabajo También tenemos los resultados de análisis de los siguientes datos la utilización.
Preparación cuello Fijar cuello Unir hombro Pegar cuello Pegar tapete cinta Pegar manga Cerrado lados Doblad. manga Doblad. bajo faldón Corte de hilos Inspección
UTILIZACION 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2
El siguiente análisis tenemos el resultado de capacidad individual, Operación escenario % Inactivo escenario % Bloqueado escenario %
OPERACION 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
% Operación ESCENARIO1
% Operación ESCENARIO2
BLOQUEADO PRENDAS 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
% Bloqueado ESCENARIO1
% Bloqueado ESCENARIO2
INACTIVO 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
% Inactivo ESCENARIO1
% Inactivo ESCENARIO2
ESCENARIO 1
Nombre
% Vacío
% Parte % Lleno Ocupada
ESTAN DE LLEGADA
0,00%
99,89%
0,11%
MESA
3,03%
96,97%
0,00%
ESCENARIO 2
Nombre
% Vacío
% Parte % Lleno Ocupada
ESTAN DE LLEGADA
4,45%
54,43%
0,11%
MESA
2,57%
97,42%
0,00%
CAPITULO 8 8.1 CONCLUCIÓN
8.1 Conclusiones El ProModel nos ayuda a encontrar una solución óptima para nuestra empresa y observar los errores y fallas de los procesos, la empresa TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING S.A.C proyecta ampliar su demanda al mercado internacional, considerando la mejora de la productividad, de tal manera que se realizaron cambios en la empresa agregando personal para cada operación logrando de esta manera la mejora en la productividad.
8.2 Recomendaciones El programa es una herramienta el cual nos da la ventaja de simular procesos para la mejora y optimizar los tiempos para aumentar la productividad.
8.3 Plan para poner en práctica las recomendaciones Una vez ya culminado con la simulación, se envía al área de proyectos para que evalúen lo mas conveniente y gerencia lo apruebe.
Anexos Se adjunta archivos de la simulación de las corridas de ProModel.
Bibliografía García. E., García H., Cárdenas L. “Simulacion y Analisis del sistema del sistema ProModel” Pearson Educación. (2006).